测温口外侧的保温层被一点点剥开。
没人敢大手大脚。
林振说了按层剥,几个工人就拿小锤和扁铲,一点一点把耐火泥撬下来。
碎屑落在铁盘里,发出细碎声响。
王建国亲自打着手电。
灯光照到剥开的截面上,他的脸慢慢变了。
外层看着还算完整。
可越往里,颜色越不对。
靠近测温口上方的位置,耐火材料已经被烧得发亮,边缘有玻璃化痕迹,呈现出暗褐色的硬壳。
旁边其他部位,还只是普通高温烧结后的灰白色。
差别太明显。
老技术员蹲在旁边,用螺丝刀轻轻刮了一下那层硬壳。
“这地方……怎么烧成这样了?”
没人回答。
林振拿粉笔,在炉体外壳上画了一个椭圆。
“热偏流。”
他写下三个字。
几个技术员凑近看。
“热偏流?”
“没听过。”
王建国抬头:“振子,你说清楚点。”
林振放下粉笔,指着炉体截面。
“你们把小炉子放大之后,炉膛截面变了,但进风口、排气口、料层高度,没有按比例重新计算。普通温度下问题不明显,一到一千三百度以上,高温气流会沿着阻力最小的位置走。”
他敲了敲测温口附近。
“这里刚好是测温孔、保温层薄弱区和排气通道影响区的交汇点。热气流长期冲刷,形成局部高温区。”
一个年轻技术员忍不住问:“可是仪表显示才一千四百度啊。”
“仪表测的是热电偶所在点的平均响应,不是高温气流冲刷点的最高温度。”
林振指着那层玻璃化硬壳。
“这里的材料都被烧成这样了,局部温度至少超过一千六百度。铂铑热电偶再好,也扛不住长期冲刷。”
车间里没人说话。
因为证据就摆在眼前。
王建国额头上渗出汗。
他想起每次检修时,自己确实看到过这个位置烧损厉害。
可那时候,他总以为是测温口结构特殊,局部受热正常。
现在林振把原因一层层拆开,他才发现自己错过了最关键的线索。
“那热电偶断,就是被这个高温区烧坏的?”
“还不止。”
林振走到排气孔旁,拿起一块白瓷片,放到废气出口附近熏了几秒。
瓷片表面很快沾上一层灰白色附着物。
他把瓷片递给王建国。
“看。”
王建国接过来,皱眉看了半天:“这是什么?”
“硅挥发物。”
“硅还能挥发?”
“高温下可以,量很小,但对铂铑热电偶要命。”
林振转身,在旁边黑板上写下几个字。
气氛污染。
中毒脆化。
低熔点共晶。
几个技术员看着黑板,脸色一个比一个凝重。
林振没有停。
“碳化硅在一千三百五十度以上烧结,炉内又有焦粉形成还原环境,会产生少量硅蒸汽和含硅气体。正常情况下,热电偶外面有保护管,不该直接接触。”
他指向被拆开的测温口。
“但这里有热偏流,气流冲刷强,保护管长期处在高温和污染气氛里。硅蒸汽会沿着微裂缝渗进去,和铂丝反应,形成低熔点的铂硅共晶。”
老技术员听得脸发白。
“所以……不是熔断,是被毒断的?”
“对。”
林振看向他。
“表面看像烧断,实际是中毒脆化。铂丝内部结构被破坏,强度下降,高温下稍微有热应力,就会断。”
老技术员手里的螺丝刀掉在地上。
他蹲在那里,嘴里喃喃道:“中毒……原来是中毒……”
这几个月,他们把热电偶骂了无数遍。
骂质量差,骂供应不稳,骂省里给的货不行。
可真凶根本不是热电偶。
是炉子结构。
是他们自己改炉时留下的缺陷。
王建国盯着那片烧蚀截面,胸口起伏得厉害。
他的脑子里,把这三个月的失败全部重新过了一遍。
第一次断,是换高硅料之后。
第二次断,是他们提高焦粉比例之后。
第三次断,是保温层补厚,但测温口结构没改。
每一条,都对上了。
全对上了。
王建国转过身,一把抓住林振的胳膊。
“能救吗?”
这一句话,问得很轻。
可车间所有人都听见了。
能救吗?
还有五天交货。
炉子坏了三个月。
热电偶只剩最后一根备用。
如果再断,怀安厂就真的完了。
林振没有立刻回答。
他走到黑板前,用粉笔画出炉膛截面。
几笔下去,进风口、排气口、料层、测温口,全都标了出来。
“有两个方案。”
所有人立刻围上去。
“第一,彻底改炉。重新设计气流通道,调整测温点位置,加装高纯氧化铝保护套,最好再加惰性气体隔离。”
杨卫国赶紧问:“要多久?”
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